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富平公司小改小革走出降本增效路

发布日期:2015-06-23     信息来源: 富平公司     作者:     浏览数:6310    分享到:

        今年以来,富平公司坚持“深挖内潜,降本增效”理念,从节能减排、减轻职工劳动强度和改善安全生产条件等方面入手,采取多项技术改造措施,不等不靠,积极应对低迷的水泥市场环境和公司“两平稳,两增长,四下降”的总体态势,从而走出了一条“小改小革降本增效”路。

生产挖潜,小改造大效果
        制成发运车间袋装水泥钢仓料位原先采用射频导纳料位仪进行控制,但由于生产过程扬尘大,致使料位仪反馈失灵,经常出现物料溢出,不仅造成水泥浪费,同时污染现场环境,增加工人劳动强度。针对这一问题,车间技术人员将原先的料位仪改造为机械开关,成本仅十几块钱,取得良好的效果,再没出现溢料现象,有效降低了空间粉尘含量,改善现场工作环境,同时节约了成本。
优化流程,严防跑冒滴漏见成效
        俗话说,少漏一点就是多赚一点。严格规范的管理制度对于增收节支的重要性不言而喻。为了严防跑冒滴漏,富平公司各车间、各部门都下了大工夫。
        原料车间通过调整原料入磨皮带上部收尘管道角度,对皮带机前后进行密封,大大提高了收尘器收尘效率;制成发运车间对水泥磨入磨喂料皮带、排渣皮带两处收尘器管道进行改造,将原来的收尘管道接入磨机循环风进风口,在不影响磨机正常运行的情况下,使磨机扮演了收尘器的角色,从而节省下两台单机收尘,每月节约近1.8万度电。
通力合作,提高安全生产条件
        烧成车间两条熟料生产线运行后,由于设计缺陷,窑尾漏料严重,所漏物料温度最高可达1000℃左右,每班需要铲车不间断对现场物料进行清除,作业现场存在极大的安全隐患。富平公司生产技术部、烧成车间、设备保全部会同设备厂家及有关单位,召开专题会议,积极研究确定技改方案。通过调整窑尾缩口和舌头间距,对回料勺进行加密,改变舌头角度并在其根部增加3台空气炮,彻底解决了窑尾漏料问题,运行效果十分理想,有效保障现场作业安全和环境卫生。为公司两条熟料生产线的安全、高效、优质、长期运行,顺利完成各项生产任务打下坚实基础。
        此外,设备保全部配合烧成车间在煤磨灰斗增加自动振打装置,并将灰斗温度显示接到中控操作室,便于操作人员进行监控,防止煤斗因温度过高引起煤粉自然,确保生产安全。
        富平公司把小改小革作为促进企业持续发展的一项常态化工作来抓,意在通过此项工作在全公司形成一股节俭之风、创新之风,确保增收节支真正取得实效。

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