科技创新
富平公司:技改创新 赋能降本
发布日期:2025-01-13 信息来源:
富平公司 作者:柴瑜芝 刘钊 浏览数:65    分享到:
“一卡通、一卡通,把散装的流量阀阀度再开10%,加大流速。”近日,在富平公司发运车间,一项项设备自主安装与检修就此拉开帷幕。
“别小看这项技改,装车时只要将这根管子移动到罐车后面的罐口,粉尘沿着收尘管道就进入收尘器了。”
该车间通过反复研究讨论,计算相关参数,明确自主改造的主体思路。在原有收尘点的基础上,于装车收尘管道处再加装一处管道,延伸至罐车后盖处,进行集中收集扬尘,并对两块旧闸板进行改造利用,将其增加到水泥散装下料口处,加大对水泥流量的控制以及密封。通过自主改造,水泥散装装车效率提升25%左右,月节约电费2000余元。
镜头转向液压破碎阀安装现场,技术人员经过8天的反复调试,实现了液压系统与破碎装置精准对接。有效解决了下料口堵塞问题,减少了职工劳动强度,同时设备连续运转率达到95%以上。
“准备开始拆除旧皮带!”随着一声令下,在短暂的停机检修时间内,随着旧皮带被拆除,新的输送带被缓缓吊起。“注意输送带的嵌入角度,保持平稳!”“快速拆卸固定螺栓。”该车间副主任梁长海紧盯着每一个细节。
为保证拆除旧输送带、吊运新输送带、进行硫化连接等工作一气呵成,该车间参与安装人员紧密配合,一方面迅速完成“新旧”皮带更换,一方面密切关注着硫化设备的参数,根据实际情况及时调整,经过8小时奋战,输送带顺利更换完成并投入使用,提高了物料的输送效率。
除此之外,采用“一对一”“手把手”的培养模式激发青年职工学习技术、参与创新改造的积极性和主动性。通过二次组装4台废旧电动执行器、修复提升机变形料斗、自主维修包装喷码机喷头等措施,共节约成本9万余元;在优化成本管理上,坚持“先算再干、边算边干”,严密监控物料单耗,2024年累计节约成本5万余元。(柴瑜芝 刘钊)